注塑机开模位置为什么会变?

请教!为什么海天注塑机开模位置会自动更改,有时候位置显示6328类似数据呀!是电子尺坏了吗?但我看了电子尺显示没错呀!还是程序乱了呀?
HTF1500 好几台不同型号的也会有该现象呀! 在面版系统重置过,电子尺也归过零都没用呀!

1.可能是电子尺内部爪子磨损,接触不良造成
2如果换了电子尺,故障现象仍然存在,
看看电子尺与电脑连接的三条线中间是否有连段现象(即连接不是很好),特别是两边接头处是否有接触不良现象。
3做完这些之后,电子尺再归零,如果仍然无效,载入出厂设定值。
4.如果还是不行,极可能是电子尺板故障了,建议送往厂家处理。

注塑机开合模参数设置要点:
1.开锁模调整
1)开锁模是最容易产生震动的,而震动对机器的寿命和稳定性都有较大的影响,所以在调整开锁模时请注意以下事项:慢速开模速度是模具启动的速度,所以速度在中速以下,一般采用慢速中压,因为锁模时模板有一定量的变形来产生锁模力,所以启动压力可以适当大一些,一般在50%左右,慢速位置视机型而定,一般在模具开到一点点的位置时为减少开模时间而转快速开模。
(以下为保密内容,并且在出厂调试时已经设定好,非必要时请别改动。按取消+射胶一段3秒钟后,出现加减速设定画面,第一项为开模加减速设定(斜率)一般将速度设定在1―3,压力设定在2―8,最后一页显示位置为开模背压位置,视机器大小而定,一般小型机为200―500P,大机在500―800P左右。按取消+5/时间3秒钟后出现所有时间画面(时间请勿随意更改),将时间37为开模背压时间改为0.2―0.5,)快速开模速度压力可以适当大一些以减少开模时间,但快速开模位置和减速开模位置一定要适当拉开距离,因为快速开模时的冲击和惯性比较大,必须要一段距离来消除惯性对开模终止位置的影响。但如果间隔距离太大就会延长开模时间,可以将减速开模速度压力调整到很小,一般在10―20左右只要能够支持模板克服阻力的最小动力即可。在开模终止的时候尽量不要有冲击反弹现象。因为反弹的瞬间的加速度是非常大的,对机铰的磨损也是非常大的,并且开模终止位置无法稳定在较小的范围内。
2)锁模:快速锁模速度可以适当大以减少移模时间,但压力不需要太大,快速锁模位置要大于产品厚度,在要达到产品厚度的位置是要转为低压锁模。低压锁模速度一般控制在30%以内,压力一般为0,特别模具也要控制在抵消模具弹簧/滑块等阻力后最小,以达到低压保护的目的。低压锁模位置为模具型面贴紧后的电脑显示位置,可以这样调整:将低压锁模位置调为600P,然后按锁模至模面贴紧同时按取消,电脑会自动更改低压锁模位置,再在这个位置上适当增加10―20P以防止机器太灵敏检测而反复报警。高压锁模速度可以适当提高,因为当时模面已经贴紧,所以速度似的哪个加大不会对模具造成任何损伤,但不要造成十字头冲击就可以,一般在40―60%,压力一般在80―95%。位置一般固定在120P。(以下为保密内容,并且在出厂调试时已经设定好,非必要时请别改动。按取消+射胶一段3秒钟后,出现加减速设定画面,第二项为锁模加减速设定(斜率)一般将速度设定在2―5,压力设定在5―8,以减少锁模启动时有震动和冲击)
2.温度设定:震雄日本富士电脑非特别要求,一般射嘴段温度控制为周期时间控制,(比如设定周期时间为20秒,温度设定为60%,则20秒X60%=12秒时间加热,20-12=8秒时间不加热。周期加热和恒温加热的区别:周期加热为定时补充射嘴热量,如果能够配合产品周期和原料的要求而设定好周期,则周期加热的优势比较明显,恒温加热则只能检测某个点的温度,在散热比较快和射嘴比较长的时候会出现热量供应跟不上的现象。温度周期的画面在同时按取消+温度第一段出来的画面里)第一段温度一般是计量室温度不要高于溶胶段温度,以防止熔融好的原料在计量室时间长而变化,溶胶段的温度要适当高于原料的溶解温度,以达到充分溶解的目的和保护螺杆超负荷的磨损的目的。进料段以防止原料结块为设定原则。
3.射胶和熔胶的设定:
射胶终止位置要求大于原点复归位置(原点复归位置在按取消+高压锁模3秒后出现的原始值画面里。即预设二的中间或右面(只有俩个时)的数值)因为每次在经过这个位置时电脑会自动校正实际位置和显示位置的差值,如果长时间没有感应检测到,就会产生累积误差,造成实际位置和显示位置有偏差。)
熔胶设定:熔胶压力可以适当设定大,速度视需要设定,因为变量泵机器在满足压力和速度中间它会自动识别先达到哪个设定而满足哪个条件。熔胶延迟时间一定要设定在0.2以上,减少射胶完成后立即转熔胶而引起的油路冲击。最小熔胶不要小于原点复归位置。
4.震雄所使用的输出电压为28伏的负电压,输入为24伏的负电压,建议所有外接辅助设备安装隔离变压器,以免产生不必要的意外情况。
光学解码器使用中的一些问题:
1.原理:光学解码器的工作原理为一个激光发射头发射激光通过一个被被刻有五百或一千个镂空格栏的金属圆盘,在圆盘的另一面有一个激光信号接受的元件,激光每通过一个格栏电脑就标记为1P,圆盘的转动是和前端齿轮连接一起转动的,,而齿轮的转动由齿条的运动而带动。齿条和十字头或射胶二板一起移动。
2.说明:P和长度的换算是不一定的,P只是一个脉冲单位,并不是一个长度单位,但有一定的换算方法就是齿轮转动一圈的周长被分成500P。如果是光栅盘被分成1000份,则分成1000P。所以这有俩个参数。如果光栅盘被分成500份,:齿轮的直径和齿轮齿条的加工和配合精度会直接影响光学解码器的测量精度。
但由于解码器一般检测十字头的位移,而不是检测模板的位移,在快要合模的时候,十字头的位移距离合模板的位移距离是一个曲线函数关系,就存在一定的换算难度,并且每一台机的函数曲线都是不一样的。所以一般要确定这个换算比例是痕难的。
3.原点问题:因为光学解码器是通过检测激光的开关来确定位置,并且光栅盘的转动是圆形运动,所以不存在一个0点起始点,理论上所有点的位置标记都是一样的。所以在突然断电以后,光学解码器无法记忆当前位置,就会显示原始位置丢失。需要重新确定原始0位。
震雄注塑机中预设1和预设2的解释,预设1为光学解码器的原始0位。即每次原点重至时归零的位置。预设2为电脑自动重至位置,在齿条上有一个突出的点,在光学解码器旁边有一个感应电眼,当突出的点经过感应电眼时,感应电眼会接通并同时给电脑一个信号,电脑会根据预设2的值来对比现在位置并自动校正。所以在使用中不要随意变动预设二的数值,并且要经常检查预设二的对应感应是否有点亮。如果这俩个都没问题的话,出现跑原点的可能是很小的,很多朋友说震雄经常跑原点,那肯定是以上俩项有问题。
4.和电阻尺的对比;在现在使用的电阻尺中有俩种东西,并且是完全不同的俩种,1,电阻尺:是一个滑动变阻器,根据生产厂家的生产实力不同而精度和质量存在着很大的不同,价格也有比较大的区别。2,光电耦合行程尺(电子尺),工作原理和光学解码器相同,但精度更高,(因为缺少了一个齿轮和齿条的加工精度影响。并且因为是直线运动,减少了一个原始值的问题。)主要用在精密加工设备上面。在震雄也有少部分机型在使用。
5.优势:
一、精度高,理论可以将一个齿轮周长细分成500或1000份来标记。齿轮周长一般在1―2厘米左右。电阻尺最多细分成0.1厘米,但大部分生产厂家无法达到这个精度,能达到0.2已经非常不错了。但解码器最差也可以达到0.05厘米左右。
二、无磨损,因为光学解码器理论上是无接触,所以就不存在磨损的问题。电阻尺因为是滑动变阻器,在长时间滑动以后,接触点和碳膜都会不同程度的磨损,并且由于生产厂家的生产实力和单价问题,使用时间会有非常大的区别。
6.低压保护
在大家都在讨论低压保护的的时候,有几个问题是比较重要的:位置精度,电阻尺由于检测模板移动位置,在快要锁模的时候,位置无法细分,所以只能粗约的判定到0.5厘米左右(已经是比较好的,如果是一般厂家生产的根本无法达到),如果检测十字头位移的话,在快要合模的时候,电阻尺显示位置会突然从几十跳到1。
而解码器在这个时候就会发挥英雄本色了,检测十字头的时候,在低压阶段可以用P来显示位置,可以将这个位置细分为0.002厘米。
温馨提示:内容为网友见解,仅供参考
第1个回答  2010-06-06
此现象一般是电子尺内部爪子磨损,使之接触不良造成,但如果换了电子尺,故障现象仍然存在,我们就要考虑电子尺与电脑连接的三条线中间是否有连段现象(即连接不是很好),特别是两边接头处是否有接触不良现象,排除这些之后,电子尺再归零,如果仍然不行,请载入出厂设定值,如果还是不行,就是电子尺板有故障了,那么只好送往厂家处理了。希望你满意!本回答被提问者采纳
第2个回答  2010-05-30
是什么型号的注塑机?
第3个回答  2010-05-31
您可以把开模最好一段改小一点 您再试一下
第4个回答  2010-05-29
走原点了,

注塑机使用中子功能开模位置不准
如果注塑机使用中子功能开模位置不准有两种可能 1中子用时间控制的,抽中子时间不够 2中子用开关感应的,感应开关未感应到 . 中子位置偏差 1中子没有在设定的位置动作或超过了中子动作的位置 2可以到中子参数页面关闭中子保护就不会有这种问题了的 ...

注塑机开模时不定位,开模总是开到最大,是海田机。
1、开模参数设定不对。2、开模二慢速度压力设定过大、开模二快终止位置设定过大或接近二慢位置。3、检查刹车阀。

海天注塑机开模位置有时候大有时候小是什么问题,那位师傅知道
关节磨损严重,导致开模时阻力发生变化。系统压力输出不稳定。你把压力流量打到140 99 试一下,看看压力表跳动大不大。这个问题就比较麻烦,可能是变频器的问题,也可能是电机的问题。开合模阀阀芯卡死。你捅一下开合模阀的阀芯,看看有没有异物感 ...

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注塑开模位置与设定位置相差五公分是什么原因
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1、油品质量不好:低质量的液压油或油质恶化导致液压系统操作失灵。在这种情况下,需要更换新的液压油,并对油路进行清洗和检查。2、泵失压:液压系统中的泵失压会导致注塑机开合模动作异常。可以检查泵的压力是否正常,确保油路中没有气泡和杂质。3、油路堵塞:油路堵塞也是导致注塑机开合模故障的常见...

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正常的啊,都是油缸在推动,位置肯定每次都不会一样,都会有正负零点几毫米的误差,再一个,就是电子尺的显示问题。应该关模的位置不会变吧,顶死的,不然怎么打产品

注塑机开模终止位置设定250实际开到275是什么原因
你的系统比例阀可能有些问题,泄压慢一拍,就会往后跑一点啦,还有 就是你开模阀有泄漏,或阀弹簧时间就了,当开模完成后,阀没及时关闭,也会往后跑一点,另外就是你设置后段速度快了,还有种办法可以减少后段的位置,就是开模阀孔,加一个阻尼,呵呵,就是拆开阀 有四个孔,找到开模回油的那个孔...

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